雙軸桃花视频污主動軸斷裂故障的分析及解決辦法
故障現象分析:
雙軸桃花视频污主動軸使用期的破壞情況為脆斷,斷口無拉伸延展,斷裂部位一般為攪拌段中部偏向進料方。從動軸使用期為兩年以上,破壞形式與主軸相同。
分析著眼點:為斷口形式分析和主、副軸工作狀況分析。
先從斷口形式進行分析,該斷口為典型交變應力下的金屬疲勞斷裂。斷口處疲勞源、疲勞擴展區、腰時斷裂區很明顯,疲勞源周向分布,多集中在葉片座焊縫處,大部分疲勞源與其瘦勞擴展區分布在不同的位向橫截麵上,且集中在葉片座靠近出料常焊腳處焊縫處,瞬時斷裂區集中在軸斷麵中心或稍偏離中心位量。
根據以上情況來尋找雙軸桃花视频污產生交變應力的循環載荷,發現是泥料對攪拌葉片在混槽中不同位置作用大小不同造成的、葉片在旋轉到軸下方時受力大,轉到上方時,由於重力作用,泥料在軸上方量少而疏鬆,對葉片作用力小,從而搜到為什麽主動、從動軸設計工作狀況一樣,使用壽命卻不同的原因。即在使用中由於進料分布的原因,使從動軸半槽部分的泥料比主動軸半槽部分混料多30%左右,造成副軸葉片在軸上方時由於泥料較多,這種情況使循環載荷變化要小得多,所造成的破壞也要少。
由以上分析,可找出造成葉片受交變應力作用的原因為:
1、泥料不能滿槽,在重力作用下向上攪的泥料下落,使上下葉片受力不一樣,這是根本原因;
2、供料分布不勻。從動軸部位泥料多於主軸部位。使從動軸葉片交變應方變化較小,所以主動軸壽命遠低於從動軸。
解決雙軸桃花视频污上述故障的辦法如下:
1、設計方麵:
(1)降低攪拌軸轉速,使泥槽中泥料輸送速度降低,則泥料將堆滿泥槽;
(2)進出料口間加裝雙槽形糟蓋,減少重力對泥料作用;
(3)調整進料運輸帶使泥料分布均勻;
(4)對葉片做座T形焊接接頭,焊後打組合圓角以減少焊後應力集中程度。或改變葉片座設計,采用現在通用的攪拌軸上鑽孔,葉片用螺杆聯結的進行安裝方式。
2、工藝方麵:
嚴格焊接工藝,焊前預熱到200℃~300℃,焊條選用S06低氫型,使用前嚴格烘幹,去除焊件表麵油跡、鏽跡。有條件焊後及時作消除內應力處理,方法有中溫(500℃-600℃)回火和振動時效處理兩種。
經上述解決方案,雙軸桃花视频污主軸使用壽命得到有益延增。
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